| 维修资料数据库>>伏尔加汽车制造厂>>拉达汽车>>悬挂系统 |
| 减振器 | ||||||||||
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一、结构及其工作原理
除 BA3-2121全驱动汽车外,拉达车前、后悬挂的减振器均相同并且可以互换。前悬挂减振器的尺寸和其它工作性能参数不同于后悬挂减振器。此外,前悬挂减振器设有回弹行程时限制减振器行程的缓冲器37(图14-19)。压缩行程时,活塞10加压的液体克服旁通阀2平簧1(图14-20)的阻力由活塞下室流入活塞上室。不可能用这种方式挤出所有的液体,因为,推入活塞杆8占据活塞腾出的一部分空间,因此,另一部分液体通过盘6的内边,由气缸流入贮液器。当活塞杆8平顺行程时,液体的压力是不够的,为了将盘6的内边缘移离碟5,液体经节流盘4的切口通向贮液器(图14-19)。回弹行程时,活塞10(图14-20)的上方产生压力,而活塞下方抽真空。活塞上室的液体克服弹簧12的阻力。使阀盘11的外缘弯曲并流向气缸9的下部。此外,靠抽真空使一部分液体流入气缸的下部。活塞低速运动时,此时,液压不足以挤压回弹阀盘,液体经节流盘15(图14-19)的侧切口节流,产生回弹行程的阻力。减振器可能出现的故障,产生的原因及消除的方法列于表14-2。 二、减振器的检修 1.在台架上检查减振器在测力台架上抄下其工作图,以便检查减振器的工作能力。应按说明书要求,在减振器工作液温度为 20±5℃台架飞轮转速60r/min,前减振器杆行程长度80mm,后减振器100mm情况下完成不少于5个工作循环后,抄下工作图。回弹和压缩行程的阻力根据相应图最大座标来确定。曲线图(图14-21)应平稳,而在过渡点(由回弹行程至压缩行程)无与零线平行段。当以1mm相当于47N的比例时,曲线回弹行程最高点应位于A距离的零线处,即相当于前减振器的21-28mm,相当于后减振器的19-26mm。以同样的比例,曲线压缩行程的最高点应从零线至B的距离处,前减振器相当于3.5-6.5mm,后减振器相当于4.5-7.5mm。检查后,应从台架上卸下减振器,必要时,逐一查看并更换损坏或磨损的零件。为证明减振器是否正常,应反复进行试验。2. 减振器的分解和组装外部清洗后,减振器用虎钳固定。为此,使用专用虎钳口 67·7824·9513·001。把减振器活塞杆拉至靠档,用扳手A·57034/R拧开贮液器螺母29(图14-19),由贮液器中取出带活塞杆20和其他零件的工作缸21。腾出贮液器并注液。用扳手67·7824·9513·005以工作缸中取出导向套23,然后从气缸中取出带活塞10和其它零件的活塞杆总成并注液,用专用冲子小心地从气缸中打出带零件的压缩阀壳体2总成。把带活塞的活塞杆推入钳口,夹紧它并拧下回弹阀螺母8。与阀门一起卸下活塞10,导向套23,带垫圈25和其他零件的活塞杆油封。为便于从前悬架减振器一侧观察用罩盖住的活塞杆的表面,建议从杆的一侧压制罩。拆卸压缩阀,先取下垫圈6,然后依次从阀壳取出弹簧5,碟7和盘4、3。3. 根据下列情况,反顺序安装减振器压缩阀组装后,确信,碟 7和阀盘有自由行程;压缩阀用心轴67·7824·9513·004压装入气缸;为便于活塞杆内零件的组装,使用导向装置67·7824·9513·003;前减振器的节流盘沿外径有3个槽,而后减振器的节流盘有6个;前减振器的回弹阀弹簧镀铜,而后减振器无镀铜;以117.7-147.1N·m的力矩拧紧回弹阀螺母;用扳手67·7824·9513·002以力矩68.6-88.2N·m在活塞杆完全拉出时,拧紧贮液器螺母。4. 零件技术状况的检查减振器分解后,建议把所有的零件全用柴油或洗涤剂清洗并吹干。检查时,减振器的零件均应符合下列要求:压缩阀和回弹阀盘以及旁通阀碟均不应变形;旁通阀碟的不平度不允许大于 0.05mm;活塞、活塞环、杆的导向套,气缸和阀件不应有影响减振器正常工作的擦伤和压伤。回弹阀和压缩阀的弹簧应是完整的并有足够的弹性;压缩阀盘应是完整的,不能有大的磨损;修理时,建议更换新油封。[TOP] |
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